翻車機干霧抑塵系統(tǒng)故障分析及改進
陳敏
(秦皇島港股份有限公司二港務(wù)分公司,河北秦皇島 066000)
摘 要:分析秦皇島港煤一期翻車機干霧抑塵裝置故障率較高的原因,進行針對性改進,降低了故障率。
關(guān)鍵詞:翻車機;干霧抑塵系統(tǒng);故障分析;改進
引言
翻車機卸煤作業(yè)時經(jīng)常會出現(xiàn)揚塵現(xiàn)象,其揚塵量的大小主要取決于待卸煤炭的粒度尺寸、含水量等因素。尤其在冬季為了防止出現(xiàn)凍煤,煤炭生產(chǎn)企業(yè)一般會降低煤炭含水量,這導(dǎo)致 港口企業(yè)卸煤作業(yè)時,翻車機區(qū)域內(nèi)產(chǎn)生大量粉塵,濃度高能 達到上千毫克每立方米,污染相當(dāng)嚴重,嚴重危害職工身體健康。為粉塵的產(chǎn)生,須安裝一套行之有效的除塵裝置。
秦皇島港煤一期翻車機投產(chǎn)于 2004 年,除塵裝置初始設(shè)計 為水噴淋式除塵,不僅浪費大量水資源,而且除塵效果也非常有 限。近年來國家對環(huán)保越來越重視,這種傳統(tǒng)的水噴淋式除塵效 果完全達不到環(huán)保要求。為此 2016 年,將翻車機除塵裝置統(tǒng)一 更換成除塵效果較為明顯,技術(shù)更為成熟的微米干霧抑塵裝置。
1.翻車機干霧抑塵裝置
干霧抑塵裝置的原理是先將水高度霧化,形成大量1耀10滋m的水霧顆粒,通過噴頭將水霧顆粒以霧狀方式噴射到產(chǎn)生粉塵 的區(qū)域,水霧將會與空氣中的粉塵顆粒吸附,結(jié)合后會在重力作 用下落下,以此來達到揚塵的目的。水霧顆粒越小,聚結(jié)概率則越大,抑塵效果會更好。
干霧抑塵裝置主要包括超聲波噴嘴、螺桿式空氣壓縮機、儲 氣罐、微米級干霧抑塵主機、干霧箱控制器、干霧箱總成、電伴熱 裝置和水氣管路等組成部分,其粉塵工作流程
如圖 1 所示。
圖 1干霧抑塵裝置工作流程
2 翻車機干霧抑塵裝置使用過程中的問題
秦皇島港煤一期干霧抑塵系統(tǒng)于 2016 年安裝,使用一段時 間后故障率居高不下,主要表現(xiàn)為 3 個方面。
(1)干霧除塵系統(tǒng)料斗區(qū)域內(nèi)水路管路保溫伴熱受大塊煤砸 傷損壞。
(2)料斗區(qū)域內(nèi)干霧控制器箱密封不良,水汽進入導(dǎo)致控制 器短路,系統(tǒng)停機。
(3)料斗區(qū)域內(nèi)干霧控制器控制線路接頭處接觸不良或?qū)Φ?短接,造成干霧保護空氣開關(guān)掉閘停機等。由于故障率太高,干霧 抑塵裝置形同虛設(shè),對其改造勢在必行。
3 改造方案
針對翻車機干霧抑塵系統(tǒng)在使用過程中存在的問題,對干 霧抑塵系統(tǒng)進行兩方面技術(shù)改造。
(1)在翻車機傾翻側(cè)水路管路保溫系統(tǒng)外加裝防護罩,防止 翻卸作業(yè)過程中塊煤對保溫系統(tǒng)碰撞破壞。
(2)改造干霧控制器對噴霧霧箱控制方式,減少干霧控制器 布置數(shù)量及放置位置,消除料斗區(qū)域內(nèi)控制線路布設(shè),降低干霧 抑塵系統(tǒng)電器故障率。
由于翻車機基坑狹窄,干霧抑塵系統(tǒng)布置于傾翻側(cè)擋塵墻 上水路管路位置受限,安裝較低。翻車機翻卸作業(yè)過程中,由于 翻車機轉(zhuǎn)速為 1.44 r/min,導(dǎo)致大塊煤塊呈拋物線型運動軌跡 拋出,砸中位于下端水路管路保溫伴熱系統(tǒng)。造成水路管路保溫 材料掉落,伴熱線路砸斷,管道內(nèi)自來水結(jié)冰脹裂水路鋼管。
為解決上述問題,在翻車機傾翻側(cè)水路保溫伴熱系統(tǒng)外加 裝防護罩。初始設(shè)計保溫材料為巖棉管,巖棉管外采用 1.5 mm 厚鐵皮卷筒防護。由于鐵皮強度不足,在大塊煤塊多次沖擊下變 形掉落,進而造成巖棉管掉落。為減小所加防護罩直徑,合理布 置管路空間,先考慮重新選擇保溫材料,在滿足保溫特性前提 下,盡量減小保溫材料繞管路厚度。經(jīng)選擇終確定采用橡塑海 綿。橡塑管道保溫材料導(dǎo)熱系數(shù)低,具有細致的獨立氣泡結(jié)構(gòu), 無空氣對流,完全閉孔結(jié)構(gòu),絕熱效果持久良好,材料與水汽完 全隔絕。在 89 益以上、-60 益以下環(huán)境不會引起物質(zhì)性變化, 且橡塑保溫管道材料不吸水,不凝露,使用壽命長,易彎曲,施工 方便,非常適合該位置處使用。
防護罩采用直徑 200 mm、壁厚 8 mm 管道中間切割制成, 采用膨脹螺栓在擋塵墻上有效固定,采用橡塑海綿保溫后管道 防護于防護罩于墻面所成空間內(nèi)。
由于翻車機基坑狹窄,布置于基坑內(nèi)干霧控制器及其控制 閥、控制線路工作環(huán)境及其惡劣,不僅受到水霧及粉塵污染,同 時還有設(shè)備振動及翻卸作業(yè)過程中煤塊沖擊破壞。為降低該位 置處故障率,簡單的方法就是減少基坑內(nèi)干霧抑塵設(shè)備零部 件數(shù)量,尤其是受水霧影響較大的電控系統(tǒng),減少故障點,增強 設(shè)備可靠性。經(jīng)過深入細致分析,決定改變噴霧箱控制方式,初始設(shè)計中每個噴霧箱配備一個干霧噴霧箱總成控制器,現(xiàn)改為基坑內(nèi)全部噴霧箱由一個放置于基坑外墻控制器統(tǒng)一控制,如圖 2 所示。改造后基坑內(nèi)科取消全部電器控制線路及閥件,大大減少故障概率。有研究表明,影響干霧抑塵設(shè)備抑塵效果的因素中,氣壓變化為顯著。在水壓保持不變 條件下,氣壓加大,霧化粒徑變小,在氣壓達到0.6 MPa 時,有超過 50%以上的霧化粒直徑將 在 10 滋m 以下。霧化后顆粒將會互相撞擊并凝聚在一起,這時將會有少部分顆粒直徑變大,這些較大顆粒所占比例將隨著氣壓加大而逐步減小,而一旦壓力超過某一值時,較 大顆粒占比又會隨著氣壓加大而加大。
圖 2 改造后干霧系統(tǒng)流程
根據(jù)研究結(jié)果可知,改變噴霧箱控制方式后應(yīng)保證進入噴 霧箱空氣壓力穩(wěn)定。噴霧時長未改變,每個噴霧循環(huán)所耗費壓縮 空氣總量不變,設(shè)計儲氣罐足夠供應(yīng)噴霧所需壓縮空氣,系統(tǒng)氣路壓力表顯示噴霧循環(huán)壓力無波動。改造后由干霧控制器到噴霧箱管路變長,需對壓縮空氣到達末端霧箱所用時間進行驗算,保證噴霧循環(huán)各噴霧箱壓縮空氣能瞬時到達,工作循環(huán)初 始噴霧效果。微米級干霧抑塵系統(tǒng)治理點參數(shù)見表1。
路沿程壓力損失可忽略不計,故本次驗算取平均壓力計算即可。當(dāng)達到相當(dāng)高的精度。在標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)或自由狀態(tài)下( 0 ℃,0.1 MPa), 氣體流量計算公式如下。
由式(1)干霧控制器到噴霧型管路長位置距離為10m,可知改造后氣路管路簡歷壓力所需時間為0.16s,響應(yīng)迅速可忽略不計。
4效果
此次改造解決了翻車機干霧抑塵系統(tǒng)傾翻側(cè)基坑內(nèi)布置管路保溫伴熱損壞問題,杜絕基坑內(nèi)電器控制系統(tǒng)發(fā)生故障,簡化了基坑內(nèi)干霧抑塵控制系統(tǒng),減少了停機檢修時間,提高了干霧抑塵系統(tǒng)可靠性。同時降低了維修人員勞動強度,降低了煤篦子上檢修干霧抑塵系統(tǒng)故障存在的高空墜落危險因素,提高了維修人員系數(shù)。
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